在京泰發(fā)電公司,活躍著一支“愛摳門”、“有高招”的節(jié)能小組,近年來,他們積極探索節(jié)油、節(jié)水的新思路、新方法,收到了實(shí)效。根據(jù)公司2012年1至10月份的指標(biāo)統(tǒng)計(jì):鍋爐冷態(tài)啟動耗油量為28噸/次,同比降低20噸/次,按照年平均冷態(tài)啟動5次計(jì)算,每年至少節(jié)約燃油費(fèi)用85萬元;機(jī)組補(bǔ)水率0.71%,同比降低0.23%。經(jīng)對標(biāo)分析,這些指標(biāo)在蒙西地區(qū)同類電廠中名列前茅。
節(jié)油有高招
循環(huán)流化床啟動時(shí)需耗費(fèi)大量燃油將床料加熱至投煤溫度,因而耗油量較高。針對這一情況,節(jié)能小組匯通鍋爐相關(guān)技術(shù)人員對鍋爐啟動工況重新計(jì)算,加以溫度修正,從而降低了啟動時(shí)的最低流化風(fēng)量,減少了大風(fēng)量導(dǎo)致的熱量損失。同時(shí),還輔以低床壓啟動技術(shù)、合理投入暖風(fēng)器及爐底加熱、配備啟動燃料等手段,制定出一整套流化床節(jié)油啟動技術(shù)。實(shí)踐表明,采用新技術(shù)后鍋爐冷態(tài)啟動耗油只需28噸/次。該成果獲中電聯(lián)2012年“全國電力行業(yè)優(yōu)秀QC成果獎”。
此外,循環(huán)流化床在發(fā)生MFT后如恢復(fù)不及時(shí),也會消耗大量燃油。為此,節(jié)能小組開發(fā)了獨(dú)有的熱態(tài)吹掃邏輯,在保證鍋爐的安全前提下以最快的速度恢復(fù)鍋爐運(yùn)行,以達(dá)到節(jié)油目的。由于熱態(tài)啟動實(shí)現(xiàn)了無油啟動,按過去熱態(tài)啟動耗油15噸/次,年平均啟動5次計(jì)算,每年至少節(jié)約燃油費(fèi)用63萬元。
節(jié)水有妙法
公司處于缺水地區(qū),購水費(fèi)用昂貴;同時(shí)水質(zhì)差,制水費(fèi)用高,因此,節(jié)水成為節(jié)能工作的一個(gè)重點(diǎn)。節(jié)能小組及相關(guān)技術(shù)人員在排查了設(shè)備實(shí)際情況后,提出了對輔汽聯(lián)箱疏水、采暖系統(tǒng)疏水的回收系統(tǒng)改造的方案。改造后,僅輔汽聯(lián)箱疏水回收每年可節(jié)約除鹽水15萬元左右。
節(jié)能小組還積極尋求降低輔汽用量的新技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)節(jié)水的開源與節(jié)流“齊步走”。技術(shù)人員對生加設(shè)備進(jìn)行研究計(jì)算后發(fā)現(xiàn),可以用連排的疏水作為生加的替代熱源。而原系統(tǒng)采用輔汽為加熱源,由于疏水水質(zhì)原因,經(jīng)常需外排,不能回收。節(jié)能小組及相關(guān)技術(shù)人員重新設(shè)計(jì)了系統(tǒng)并投入實(shí)施,將連排疏水與生水進(jìn)行混合式換熱,成功的降低了輔汽用氣量,不僅回收了水資源,節(jié)省了除鹽水用量,提高了生加投入率。該技術(shù)屬公司首創(chuàng),受到了內(nèi)蒙古技術(shù)監(jiān)督部門的高度評價(jià)。
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