10月3日晚22點30分,京隆發(fā)電公司、國際電氣方及相關人員全部到位,全體參檢人員明確分工,經(jīng)過詳細的現(xiàn)場安全、技術交底后,起吊工作正式開始。隨著一聲聲響亮的哨聲,行車拖拽的B低壓內(nèi)缸的緩緩升起,并穩(wěn)穩(wěn)的降落在放置好的枕木上。至此,公司#2機組B低壓內(nèi)缸的揭缸工作順利結束,圓滿的完成了首個重大節(jié)點工作。
本次#2機組揭缸檢查是公司并入華北網(wǎng)前進行的一項重要大修項目。B低壓內(nèi)缸的順利揭缸標志著汽輪機本體B低壓缸檢修工作已進入了清理、檢查和測量階段。#2機組自2008年發(fā)電至今已經(jīng)運行三年多的時間,由于機組長周期連續(xù)運行,高、中、低壓內(nèi)缸、隔板、靜葉持環(huán)等部件發(fā)生一定變形,致使中分面出現(xiàn)了間隙漏汽、局部汽封磨損等情況,這會造成機組熱耗偏高。同時,汽輪機對輪張口和圓周的改變也會造成機組振動增大。
按照計劃,揭缸后要打磨內(nèi)缸中分面,用未淬硬的刮刀、細砂布和電動圓盤鋼絲刷清掃汽缸結合面、隔板套(靜葉環(huán))及汽封套的定位凸臺和凹槽,保證內(nèi)缸結合面結合緊密;檢查葉片是否存在裂紋,是否存在水蝕,一旦發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并在專業(yè)會上確定處理方案,消除存在的隱患;同時,在解體過程中要測量半缸中心、汽封間隙、洼窩等數(shù)據(jù)。通過對以上數(shù)據(jù)的測量、分析提出相應的解決方案消除缺陷。
目前,#2機組汽機缸體檢查工作正在緊張、有序進行當中。
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